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42CrMo筒體鍛件超標(biāo)缺陷分析與改進措施

2020-11-05 17:16:44 瀏覽次數(shù):
   42CrMo材料強度高,韌性和淬透性好,淬火變形小,無明顯的回火脆性,在調(diào)質(zhì)處理后有較高的疲勞極限和抗多次沖擊能力且低溫沖擊韌性良好,一直被廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。
      在生產(chǎn)一批次 42CrMo 筒體鍛件時,按工藝要求在粗加工工序結(jié)束后對鍛件進行超聲檢測,發(fā)現(xiàn)其中某一鍛件在靠近冒口端位置存在超標(biāo)缺陷,導(dǎo)致該鍛件無法正常使用。為找出造成超標(biāo)缺陷的原因并提出相應(yīng)改進措施,對該筒體鍛件缺陷部位進行了解剖分析。
1 .試樣制取及檢測方法
      42CrMo筒體鍛件制造流程為:EBT 電爐冶煉→LF精煉→真空碳脫氧→真空澆注→鋼錠壓鉗口、倒棱→鐓粗→沖孔→拔長→擴孔→精整毛壞→機加工→超聲檢測→熱處理。 在機加工工序結(jié)束后進行超聲檢測,發(fā)現(xiàn)在鍛件上距冒口端 500mm 范圍內(nèi),徑向深度(160-250)mm的環(huán)帶內(nèi)存在密集型缺陷,最大參考當(dāng)量∮4.7mm,而標(biāo)準(zhǔn)要求最大缺陷當(dāng)量不大于∮2 mm。
        在鍛件冒口端缺陷部位切取厚20mm的低倍試樣,銑平后進行低倍熱酸蝕試驗和斷口試驗觀察試樣的宏觀形貌。在宏觀缺陷部位切取 20mm ×20 mm ×20 mm 的金相試樣,經(jīng)處理后,在金相顯微鏡下觀察組織形貌。利用 KYKY2800型掃描電鏡對金相試樣缺陷部位進行觀察分析,使用能譜分析儀觀察裂紋痕跡。
2 .試驗分析
2.1 宏觀分析
       試樣低倍酸浸宏觀形貌,在試塊上存在多條微小裂紋,且大致呈平行分布。未發(fā)現(xiàn)氣孔、疏松和偏析等其他缺陷。
       將低倍試塊中間沿缺陷背面開槽壓斷,斷口形貌為結(jié)晶狀,上面分布著許多黑色的小孔洞類缺陷。從缺陷的分布和特征看來,排除氣孔缺陷的可能。取斷片進行調(diào)質(zhì)處理,處理后在中間開槽壓斷,斷口塑性變形明顯,為纖維狀,但上面仍然分布著顏色較深的點狀和孔洞缺陷,故可排除白點缺陷的可能。
2.2金相分析
       在低倍缺陷處取金相試樣進行顯微組織分析。試樣經(jīng)磨制、拋光后在全相顯微鏡下進行觀察,發(fā)現(xiàn)裂紋缺陷為夾雜物缺陷,其尖端部位及周圍存在大量氧化物夾雜。用4%硝酸酒精溶液腐蝕后,在金相顯微鏡下觀察,試樣的組織為貝氏體,晶粒度為7級,組織正常。試樣的金相顯微組織形貌。
2.3 打描電鏡及能譜分析
       在斷口試塊缺陷處取樣進行電鏡分析,缺陷部位組織形貌孔洞缺陷為開裂的裂紋面,其他區(qū)域斷裂形式為解理斷裂。將裂紋處放大看出開裂面上聚集著大量的顆粒狀來雜物。
       為明確開裂面上夾雜物的性質(zhì),利用掃描電鏡對所發(fā)現(xiàn)的裂紋和夾雜物進行能譜分析。分別對夾雜物區(qū)域、夾雜物附近、正常斷裂區(qū)和裂紋邊緣進行半定量成分分析。
3 .缺陷成因分析
       從試驗分析結(jié)果可知,筒體鍛件冒口部位的超標(biāo)缺陷為大型氧化鋁和氧化鈦夾雜物以及夾雜物造成的裂紋。
       該筒體鍛件冶煉過程中主要采用鋁脫氧,生成的脫氧產(chǎn)物以氧化鋁類為主。另外,為了達到鍛件力學(xué)性能的要求,后煉出鋼前加人約0.030%的鈦,在真空澆注倒中間包的過程中鋼水與大氣接觸,造成鋼水中的鈦氧化、產(chǎn)生氧化鈦類夾雜。此外,該護鋼水生產(chǎn)時采用了較大型號的中間包,而精煉包熔煉鋼水噸位較小,倒包過程中熱量損失較大并且鋼水與精煉渣劇烈混沖。渣子未完全上浮即達到開澆溫度的下限,使精煉渣隨鋼水澆注至鋼鏈模中,最終殘留在鋼錠冒口線以下的部位,導(dǎo)致鍛造的筒體出現(xiàn)環(huán)狀密集型超標(biāo)缺陷。
       冒口區(qū)存在的氧化鋁類和氧化鈦類脆性夾雜物與基體的物性及力學(xué)性能差別較大,在受力變形過程中脆性夾雜物不能隨金屬相應(yīng)變形,變形大的鋼基體就會在變形小的夾雜物周圍產(chǎn)生塑性流動,其連接處出現(xiàn)應(yīng)力集中,產(chǎn)生微裂紋。在鍛件塑性變形過程中,脆性的氧化鋁類和氧化鈦類夾雜物沿主變形方向被打碎,因此在宏觀形貌上出現(xiàn)了近似平行的夾雜物裂紋痕跡。
4 . 改進措施
       大型夾雜物和夾雜物裂紋是引起該筒體鍛件缺陷超標(biāo)的主要原因,而夾雜物是在鋼鐵澆注過程出現(xiàn)的。針對該問題提出改進措施;
       (1)在真空澆注時,對于噸位較小的鋼包,盡量采用小型號的中間包,避免倒包過程中溫度損失過多,導(dǎo)致澆注溫度偏低,影響鋼水流動和夾雜物上浮;
       (2)適當(dāng)提高鋼水的出鋼溫度,保證鋼水進人中間包后距離澆注溫度上限有10℃的富余量。這樣有利于倒包后鋼中夾雜物順利上浮到表面;
       (3)在真空澆注到冒口部位后,適當(dāng)降低澆注速度,避免精煉渣澆注到鋼簇模中。

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